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關(guān)于R535型紡絲機非計劃停車原因及對策

作者:鄭艷梅發(fā)表日期:2016-08-14閱讀量:17678

關(guān)于R535型紡絲機非計劃停車原因及對策韓書發(fā),張艷紅,關(guān)正新鄉(xiāng)化纖股份有限公司,河南新鄉(xiāng)453011)年內(nèi)非計劃停車次數(shù)偏高的原因以及第六長絲車間在安裝維護該機型所采取的相應(yīng)對策,即抓住紡絲機安裝與維護的關(guān)鍵工序,加強職工隊伍的建設(shè)是降低紡絲機在投產(chǎn)一年內(nèi)非計劃停車次數(shù)的根本所在。

  1刖目R535型紡絲機目前是我國粘膠長絲生產(chǎn)企業(yè)的主要機型,我公司從87年擴建第二長絲車間起直到2000年擴建第六長絲車間,所購紡絲機零部件是由多家廠商供應(yīng),自行組裝,給安裝工作增加了難度,同時造成開車后紡絲機非計劃停車次數(shù)偏高,這就要求我們要有一支技術(shù)過硬的職工隊伍對紡絲機進行散件組裝以及日常的維護和保養(yǎng),保障設(shè)備運行正常、平穩(wěn),為生產(chǎn)保駕護航。

  2紡絲機非計劃停車的原因我公司以前自行安裝、調(diào)試、開車的R535B型紡絲機在投產(chǎn)一年內(nèi)非計劃停車主要是由主軸斷裂、滾鍵造成的,其次是燒電機等其它原因造成的。

  2.1主軸斷裂安裝箱體時主軸同軸度調(diào)整不到位以及紡絲機安裝時區(qū)與區(qū)之間的主軸同軸度未達到安裝標(biāo)準(zhǔn),紡絲機投入到正常生產(chǎn)后,由于主軸在轉(zhuǎn)動時承受過大的扭矩而造成主軸被扭斷導(dǎo)致紡絲機停車。因主軸斷裂造成非計劃停車占60%. 2.2滾鍵安裝時聯(lián)軸節(jié)螺栓扭緊力矩有偏差、扭緊力矩不夠,或鍵與鍵槽配合間隙大,正常生產(chǎn)時,長期轉(zhuǎn)動造成聯(lián)軸節(jié)松動,鍵從鍵槽滾出造成紡絲機停車。因滾鍵造成非計劃停車占30*. 2.3燒電機電機運行過程中,升溫過快造成電機塑料扇葉變形脫落,或軸承缺油等電機質(zhì)量問題使電機燒壞造成紡絲機停車。因燒電機造成非計劃停車占5*. 2.4其它緊固件松動、電錠高頻發(fā)熱、機頭傳動部位跳動、繞絲方梁振或不同步、機頭皮帶斷裂等因素,也能造成紡絲機非計劃停車,但是概率很小,這幾項因素合起來僅占非計劃停車的5*,一般不會造成紡絲機停車。

  3對策分析R535紡絲機在投產(chǎn)一年內(nèi)非計劃停車次數(shù)偏高的原因,歸根到底還是安裝質(zhì)量造成的,因此,我們重點加強對安裝隊伍的建設(shè)與管理。

  3.1制定終身追究制對安裝人員統(tǒng)一進行編號,箱體組裝完畢將各自的工號打到箱體上,明確責(zé)任,落實到人,實行終身追究制。這一制度的制定充分調(diào)動了職工的主觀能動性,使職工由被動接受檢查的‘要你做好“的傳統(tǒng)觀念,轉(zhuǎn)變?yōu)槲乙龊谩钡闹鲃幼杂X干好安裝工作。

  3.2提高主軸平軸精度針對主軸斷裂應(yīng)精確主軸的平軸精度,使同軸度精度達到安裝要求,從而減少箱體震動。

  3.2.1嚴格箱體組裝質(zhì)量,裝配時主軸同軸度<0.15mm見)。組裝完畢要求箱體主軸能徒手轉(zhuǎn)動且靈活。

  主軸單區(qū)組裝同軸度3.2.2紡絲機裝配時精確平軸精度,區(qū)與區(qū)之間同軸度<0.06mm.對軸頭時只能根據(jù)需要動副托腳,而不能動主托腳;刀口尺在上、里、外三個方向同時檢查,只要有一個方向不合格就要重新定位;固定箱體的螺栓擰緊后再用刀口尺進行測量,保證上、里、外三面在安裝結(jié)束后仍能全部達到安裝要求。

  3.2.5檢驗標(biāo)準(zhǔn)紡絲機裝配完畢,要求在不借助任何工器具的情況下,可徒手轉(zhuǎn)動主軸。

  3.3提高滾鍵均一性針對聯(lián)軸節(jié)螺栓扭緊力矩有偏差、扭緊力矩不夠,我們配置了專用扳手,對角上緊螺栓且用力均衡,確保對角螺栓的擰緊力矩一致及兩縫隙均勻一致。針對鍵與鍵槽配合間隙大,及時更換不合格的軸與聯(lián)軸節(jié),使其達到過盈配合。

  3.4建立監(jiān)督檢驗制度抽調(diào)技術(shù)人員專門負責(zé)驗收、把關(guān),挑出安裝質(zhì)量不合格的,并要求其返工直到符合安裝要求。

  主軸區(qū)與區(qū)之間同軸度3.2.3箱體就位后,精確校對軸頭精度,主軸軸頭同軸度<0.04mm. 1區(qū),2區(qū)各主軸軸頭同軸度3.2.4安裝紡絲機在上箱體時應(yīng)做到以下幾點:輕放箱體,防止箱體托腳移位;托腳螺栓擰緊力矩達到要求;第一箱體要求與機頭連接順暢,垂直線距離達到要求,水平偏差正負不超過水平儀兩格;3.5加強電機檢修3.5.1對114臺紡絲機上的電機用了近兩個月的時間全部檢修一遍,清洗、更換部分軸承、扇頁,并重新加油。

  3.5.2將114臺紡絲機按人員劃分責(zé)任機臺,要求每天一上崗先檢查各自的責(zé)任機臺,發(fā)現(xiàn)電機發(fā)熱或其它異常情況及時匯報,在不影響紡絲機正常生產(chǎn)的情況下采取相應(yīng)的措施進行檢修,確保電機運行正常。

  3.6加強職工操作技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)并不定期進行考核聘請有經(jīng)驗的老師傅和技術(shù)人員對職工進行設(shè)備安裝、維護技術(shù)以及設(shè)備理論知識的培訓(xùn)和講課,并不定期對理論與實際操作進行抽測,從多方面全方位提升保全工的操作技能與處理問題的綜合能力。

  3.7召開經(jīng)驗交流會,加強設(shè)備維修保養(yǎng)質(zhì)經(jīng)常召開保全工經(jīng)驗交流會,互相交流各自在日常工作中摸索出的經(jīng)驗,總結(jié)出對紡絲機日常維護保養(yǎng)及小修車檢修工作的‘四字“、勤”診斷法。即看、聞、聽、摸“和現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常立即匯報,在不影響紡絲機正常生產(chǎn)的情況下,能在較短的時間內(nèi)充分利用換噴頭車對一些軸承、扇頁等零部件進行搶修或更換,確保設(shè)備的正常運行。

  看:檢查設(shè)備時多看,且仔細地看,對一目了然的問題就能發(fā)現(xiàn)。比如加油量是否符合要求、繞絲方梁是否振動等等。

  聞:皮帶、塑料等皮質(zhì)件不正常磨擦所發(fā)出的各種異味,用鼻子一聞就能發(fā)現(xiàn)。

  聽:機頭內(nèi)齒輪嚙合不好;皮帶斷裂、各傳動部位跳動等因素都能造成機頭噪音大。

  摸:用手摸錠桿、箱體等是否發(fā)熱。

  4結(jié)論通過采取以上措施,第六長絲車間的安裝質(zhì)量及安裝速度創(chuàng)造了我公司歷史之最,試生產(chǎn)一次開車成功,當(dāng)日第一批產(chǎn)品就達到一等品水平,當(dāng)月創(chuàng)下一等品率73%,開創(chuàng)我公司一次開車規(guī)模最大、時間最短、資金最省、質(zhì)量最佳的記錄。開車運行一年多以來,非計劃停車次數(shù)大大低于以往我公司自行安裝、調(diào)試、開車的同類型紡絲機,這充分說明了抓住紡絲機安裝維護關(guān)鍵工序,擁有一支技術(shù)過硬、責(zé)任心強的職工隊伍是降低非計劃停車的根本所在。

  上接第22頁)復(fù)合材料所固有的特點,日益為建筑業(yè)所采用,包括屋頂防水材料、道路施工材料、水利工程材料、環(huán)保工程材料等。

  5.2陸上交通運輸減輕重量、節(jié)省能源已成為汽車行業(yè)以及鐵路運輸車輛的頭等重要課題,主要可用于汽車傳動支架、門梁、汽車用內(nèi)飾件、吸噪音板、充氣安全袋及輪胎簾子布等。

  5.3過濾材料可廣泛用于環(huán)保、化工、醫(yī)藥、食品等行業(yè)的氣體、液體過濾,能提高使用壽命,降低生產(chǎn)成本。還有超過濾、耐高溫等特殊功能濾料。

  5.4包裝用材料與其他方面包裝用材方面,由低檔麻紡織品制成的低檔復(fù)合膜材用于一般工業(yè)的包裝。其他方面如應(yīng)用在電纜包覆材料、電池隔板、磁碟襯料以及一些特殊功能的填充料與元件上,已成為高科技新材料的組成部分。


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