一、系統(tǒng)缺陷和液壓系統(tǒng)做了較大改進,雙缸式改為單缸配合導(dǎo)向桿式。如何將新液壓系統(tǒng)(單油缸)的優(yōu)點應(yīng)用到雙油我廠1980年安裝使用的400t雙缸油壓機,多年來缸系統(tǒng)中去,首先要解決的問題是如何將充液閥與雙油缸之間連接并固定。經(jīng)反復(fù)研究,設(shè)計出既能支撐固定充液閥又能連接充液油管、加壓油管的四通徑底座塊,同時借鑒新400t單缸油壓機液壓系統(tǒng)原理,并進一步優(yōu)化:①將集中設(shè)置的滑閥改為插裝閥液壓站;②用一個大通徑CF1-H125型充液閥分別向雙油缸充液;③將63SCY14-1B型手動變量式改為63YCY14-1B型壓力補償變量柱塞泵,配用電機功率由40kW減少到22kWD系統(tǒng)具有空載卸荷及換向卸壓油路,因此系統(tǒng)運行平穩(wěn),噪聲低。
采用插裝閥液壓站具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、動作靈活可靠、泄漏少、噪聲低,主要元件(閥芯、閥套、先導(dǎo)閥)通用性、互換性強,系統(tǒng)安裝、維護方便。
采用高位油箱,充液閥向雙油缸快速充液,空程及回程速度由原來的30m/min提高到80m/min.采用壓力補償變量柱塞泵使滑塊在對工件加壓時,滑塊動作速度隨工作壓力的逐漸增大而由快漸,易于操作。
系統(tǒng)部件布局合理、美觀,密封部位全部采用板式法蘭配0型密封圈,安裝方便,密封效果好。
電氣控制簡單,操作方便,原系統(tǒng)共有3臺油泵,改造后僅用一臺(電機總功率由原53kW減少到22kW),節(jié)電38.5%.自1995年7月改造投人使用以來,工作正??煽?,液壓系統(tǒng)沒有出現(xiàn)故障。